活塞桿屬細(xì)長類零件,形狀較復(fù)雜,有凸臺結(jié)構(gòu),沿軸向段直徑變化,大小不一,工件兩端有螺紋,活塞桿身有不通孔和鍵槽等;钊麠U處理除要求高強韌性、耐磨性及耐腐蝕性技術(shù)指標(biāo)外,還要求零件加工,變形微小。因此我們常用高頻爐對活塞桿進(jìn)行熱處理,但是,在熱處理工程中受設(shè)備自身因素、環(huán)境因素、熱處理工藝等因素的影響,活塞桿會產(chǎn)生變形缺陷。今天,我們就一起分析一下其缺陷產(chǎn)生的原因以及新工藝的改進(jìn)。
或落地等;淬火冷卻時間隔極短,工件自回火及各部位溫差;;零件淬火水冷時,流水沖擊使冷卻不均;零件結(jié)構(gòu)不對稱和尺寸差異及機加工內(nèi)應(yīng)力等,使零件內(nèi)應(yīng)力不均等。
在分析活塞桿變形的基礎(chǔ)上,經(jīng)研究分析和生產(chǎn)實踐驗證,防止活塞桿加工和熱處理變形措施如下:
(1)在用高頻爐進(jìn)行淬火時,我們應(yīng)適當(dāng)降低淬火溫度,保證淬火溫度符合要求。
(2)改善冷卻方式,采用循環(huán)水冷卻,水溫為40-50℃,可滿足38CrMoA1A鋼淬火冷卻技術(shù)要求,淬火工件出爐后預(yù)冷至880℃左右淬水冷卻。
(3)改變預(yù)備熱處理工藝,改鍛坯淬火為完全奧氏體化正火。正火工藝為:770℃x60min,然后快速升溫至940℃x30min。改進(jìn)調(diào)質(zhì)工藝,縮短保溫時間減少脫碳層深。由于38CrMoAIA鋼有第二回火脆性傾向,因而去除機加工應(yīng)力回火溫度應(yīng)避開脆性高峰區(qū)域,采用600℃x(8-10)h回火。